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光驱托盘模具产能提升之路

来源:模具设计 时间:2022/11/25
02:53

大家好,欢迎大家来到模具增材制造专栏介绍。今天我们来分析一下光驱托盘的模具,前面我们分析了光驱的面板模具,现在我们来看一下托盘模具。这是整个光驱的重点塑胶件。

为什么这个产品面临产能提升的问题,因为每半年组装厂的采购都要求供应商降价,原本生产的毛利还可以维持在35%-40%。组装厂要求降价和运营成本的增加,产品的毛利降到了30%以内。所以,厂内也是想尽一切办法来降成本和流程优化。从当前开始,还是觉得要从根本上解决问题,只有优化模具。

决策者做了一个大胆的推测。把模具优化后,即使组装厂要求统一降价,另外两家对手供货商如果没有做模具的优化动作,那么一年后他们会对这个订单不感兴趣,而且还会主动放弃生产这个产品。最终结果是可以拿到全部的订单,并且还可以小幅涨价,从而维持这个产品的高毛利生产。

下面我们还看一看这个产品的产能提升之路。

最初的模具是一出二穴

当初模具开成一出二穴,主要是考虑产品的尺寸稳定性和模具的复杂性,并且可以快速的获得客户承认,用小一点的机台生产,从成本和效率上来看,都是可以接授的,而且注塑周期30S左右也是价格合理的范围内。

第一次产能提升

因为要降价,对于注塑厂来说,模具是一次性投入的,而且客户开模也给了模具费,怎么省钱也没有用,最好的办法就是降低注塑周期和增加穴数。

产品上有一排齿条,因为这里是重点尺寸,而且不能有缩水。所以注塑周期的下降空间有限。用了很多种的试模参数,最后能稳定生产的参数在25S左右是极限值。

最后决定试一下增加穴数,把产品的穴数做成一出四穴。在增加穴数之前,对浇口的讨论也进行了几轮的方案研究。选了两种方案做模流分析。

主要考虑到变形度的问题,左边为中间进浇的总体变形度,右边为从端部进浇的总体变形度,从模流分析的结果可以看出,从端部进浇虽然可以节省一个热咀,但变形有点大,注塑成型没有把握,所以最终选择从中间进浇,一个产品一个热咀。

为了降低变形的风险,产品还采用了气辅成型,确保模具能够成功。两边蓝色为氮气通道。

水路设计如下图所示,前模四组水路,后模三组水路

模具最终开成了一出四穴,并且优化后的成型周期也可以做到28-30s.产品的产能提升了一倍,远比另外两个供应商提前量产。

2,第二次产能提升

通过前面的产能提升后,公司决定提升的方案不能停止,最后研究认为,还有提升的可能,公司决定提前开模,提前布局好内部成本优化事宜。那么采用什么方案呢?如果直接开成一出八穴,现有生产都是采用T机台,如果开成一出八穴,估计要用到T的机台生产。

方案就是来自上面的图片,认为采用现有的T机台生产,模具开成T模,前面四穴,后面也是四穴。

但在设计过程中,对两种开模的动力结构进行了充分的讨论,左边的方案是:1)开模的行程长,开模次数多;2)成型周期长,同步性差;3)模具厚,机台T不够行程。4)优点是模具简单,成本低。右边的方案是:1)模具成本高;2)开模行程短,同步性好。

采用了右边的开模动力方案。最后模具也开成功了,采用了T机台生产,生产的周期为38S,产能提升了50%左右。

我们来看一下这几套模具的生产对比数据。

每个厂商一个月的生产订单各46万套,从生产情况来看8穴的模具只需要一套,按22天计算,约加班4天左右可以完成。

客户本身就需要支付5套一出二模具的费用,其中一套为备用模具,每套模具为20万左右。那么现在只开了一套一出二的模具,一套一出四的模具和一套一出八的模具,总成本是56万模费用。所以模具还有费用,决定再进行产能提升。

第三次产能提升

因为面壳的成功是采用3D打印获得,前面我已经分享了他们的经验。所以依然决定尝试3D打印。这次目的是提升良率和降周期,想把良率从95%提升到98%左右。下面的当前的水路图

从后模来分析,因为要采用当前模具来修改,即使采用3D打印,也没有多少空间可以走水路,主要原因是当前镶件和顶针设计需要做大量的调整,因为有8穴,这样来说,工作量是非常大的,而且模具已经承认,要重新来的话,即使做两个月的库存,也有很大的风险。另外实测模温,后模的温差相差不大。建议另外一款新产品可以尝试调整顶针,并使用3D打印来做模具。

重点工作放了在前模,从下图可以看出,前模的优化空间还是很大的,特别是热咀采用两个水井的方式进行冷却,效果不是特别好,实测前模的温差比较大。

在现有的模具上优化,模胚不做任何调整,只更换前模仁,这样对生产没有什么影响,只需要做一个月的库存货就可以了,把三套模具满负荷生产,很快就可以把这套模具调下来修改。同时前模仁先做好。

模具四组水路没有改变,同时加强了热咀附近的运水,水路与产品的形状基本一致。调机时整体模温可以往下降5度左右。

模具的前模最终采用了3D打印的方案,注塑周期从原为的38S下降到了32S。周期不能再下降的原因是T模结构不能开模太快,不然模具的响声有点大,另外一个是考虑到模具的安全问题。产能有了进一步的提升。

所以现在工人完全可以在22天两班制的上班情况下完成当前每个月46万订单的生产产能。关键是周未加班与平时加班的工资计算方法不一样,工作日的加班费是1.5倍计算,周未的加班费是2倍计算,生产成本有了大幅度的节省。

一年之后,组装厂的订单进一步的缩减,为了拿订单,公司决定加大降价的空间,另外两个供应商确定不再接订单,最终成为了唯一供应商,拿下所有订单。成了专业化生产光驱的企业,其光驱生产的业务量占比达70%左右。

另外要提出一点的是,通过3D打印的,再转产做白色款时,产能和良品率几乎达到了%。

企业创新是永无止镜的主题,如果还想着用传统方法获得高毛利的话,估计不太可能了,唯有创新和专业化,才是唯一出路。虽说现在很多人在用手机和平板,这些新产品都没有了光驱,使整个市场受到了很大的冲击,但移动光驱还有很大的市场,很多设备的驱运程序还是会拷贝在光盘上,以前的电脑使用者和受好者,还有大量的信息存储在光盘上。

最终公司把另外一套一四出的模具和一出二的模具也改成了前模3D打印,因为是唯一供应商和定单量的起伏,所以先前两套模具也投入了生产,而且产能也有了提升。

只要是模具,大家都可以来找我,欢迎大家通过以下平台来分享,相互学习!

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